數(shù)控機(jī)床加裝上下料機(jī)器人改造
600 加工中心出于提高工效和降低員 工勞動(dòng)強(qiáng)度的需要,加裝了一臺(tái) 能自動(dòng)完成上、下料工作的機(jī)器 人。當(dāng)機(jī)器人完成上料后,防護(hù) 門(mén)關(guān)閉,工件自動(dòng)裝夾,加工完 成后,工裝放松,防護(hù)門(mén)打開(kāi), 再由機(jī)器人卸料。1. 硬件要求此次改造中,我們新增了能 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)裝夾的氣動(dòng)工裝,自動(dòng) 打開(kāi)和關(guān)閉的氣動(dòng)防護(hù)門(mén)等,并 通過(guò)PLC輸入、輸出接口,與機(jī) 器人完成工作狀態(tài)的應(yīng)答。為了 實(shí)現(xiàn)動(dòng)作的精確及安全,對(duì)硬件 的配置有如下要求:(1) 氣動(dòng)工裝,設(shè)有夾具夾 緊及放松到位檢測(cè)開(kāi)關(guān)。(2) 氣動(dòng)防護(hù)門(mén),設(shè)有開(kāi)門(mén) 及關(guān)門(mén)到位檢測(cè)開(kāi)關(guān)。(3) 控制工裝及防護(hù)門(mén)動(dòng)作 的電磁閥為兩位雙電控電磁閥。2. 工作邏輯框圖機(jī)床和機(jī)器人共同完成抓 料、加工和卸料的控制過(guò)程流程 如圖1所示。3. 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與改進(jìn)(1) 從圖1可以看出機(jī)床 防護(hù)門(mén)的打開(kāi)是在全部加工結(jié)束以后,防護(hù)門(mén)的關(guān)閉也要機(jī)床與機(jī)器人交互應(yīng)答之后才能發(fā)出關(guān) 閉指令,通過(guò)實(shí)際測(cè)試,這兩項(xiàng)時(shí)間總計(jì)有4s左右,假如能巧妙 地利用好切削前的準(zhǔn)備時(shí)間和切 削后的各軸復(fù)位移動(dòng)時(shí)間,就能 ******限度地壓縮這4s左右的非切 削時(shí)間,從而實(shí)現(xiàn)我們的工效目 標(biāo)。通過(guò)攻關(guān),我們發(fā)現(xiàn)最好 的解決辦法就是在加工過(guò)程快結(jié) 束時(shí),由機(jī)器人直接控制開(kāi)門(mén), 又當(dāng)機(jī)器人完成上料工作后,再 由機(jī)器人直接控制關(guān)門(mén)。經(jīng)此改 動(dòng)后,整體加工時(shí)間壓縮了約 3.5s。(1) 考慮到機(jī)器人有時(shí)會(huì)存 在如保養(yǎng)或故障時(shí)無(wú)法工作的情 況,而我們又希望機(jī)床能夠不停 機(jī)、持續(xù)地加工產(chǎn)品,為此我們 在機(jī)床側(cè)加裝了一個(gè)“機(jī)器人模 式”與“人工模式”切換旋鈕, 當(dāng)處在“人工模式”時(shí),就同時(shí) 將機(jī)器人置為緊停狀態(tài),這時(shí)防 護(hù)門(mén)的開(kāi)、閉由機(jī)床控制。這樣 一來(lái),會(huì)出現(xiàn)防護(hù)門(mén)的開(kāi)、閉既 可以由機(jī)床控制,也可由機(jī)器人 控制的情形(實(shí)際上,在正常情 況下,如前面所說(shuō)當(dāng)處于“人工 模式”時(shí),機(jī)器人被置為緊停狀 態(tài),機(jī)器人是不會(huì)發(fā)出開(kāi)、閉門(mén) 指令的),僅出于安全上考慮, 控制機(jī)床防護(hù)門(mén)動(dòng)作的電磁閥, 其電氣動(dòng)作應(yīng)設(shè)計(jì)成:當(dāng)電磁閥 得電時(shí)執(zhí)行動(dòng)作,當(dāng)動(dòng)作完成后 就失電,即不能讓電磁閥處于長(zhǎng) 期通電的狀態(tài)。在進(jìn)行電控設(shè)計(jì)時(shí),有必要 說(shuō)明一點(diǎn),由于防護(hù)門(mén)的開(kāi)合既 要由機(jī)床來(lái)控制,又要由機(jī)器人 來(lái)控制,且控制命令要以收到門(mén) 開(kāi)、門(mén)關(guān)到位信號(hào)來(lái)結(jié)束,而裝 在門(mén)上的門(mén)開(kāi)、門(mén)關(guān)到位檢測(cè)開(kāi) 關(guān)各只有一個(gè),如何供機(jī)床和機(jī)器人兩個(gè)控制單元使用,并且還 要保證機(jī)床和機(jī)器人各自24VDC 直流電源供電電路的獨(dú)立性?我 們?cè)O(shè)計(jì)了如圖2 ~圖4所示的控制 電路。機(jī)床上的PLC邏輯如圖5所示。(2) 在使用時(shí)還發(fā)現(xiàn)當(dāng)機(jī) 床在執(zhí)行工裝夾緊工件工作有時(shí) 會(huì)出現(xiàn)誤信號(hào),而機(jī)床和機(jī)器人全然不知,繼續(xù)執(zhí)行加工,從而 造成對(duì)工裝或刀具的損壞。我們 通過(guò)仔細(xì)觀察,最終找到了原 因一一由于其他狀況的出現(xiàn),機(jī) 器人實(shí)際上沒(méi)有把待加工的工件 放置在工裝上,機(jī)床執(zhí)行工裝夾 緊命令時(shí),工裝上的夾緊缸在推 動(dòng)夾爪移動(dòng)的過(guò)程中,會(huì)發(fā)出一 個(gè)瞬間的工裝夾緊到位信號(hào),讓 機(jī)床和機(jī)器人誤認(rèn)為工裝夾緊動(dòng) 作已經(jīng)完成。后來(lái)將機(jī)床的PLC控制程序 改成了機(jī)床在執(zhí)行工裝夾緊命令 時(shí),只有工裝夾緊信號(hào)能持續(xù)地 發(fā)出一段時(shí)間(如1s),才認(rèn)為 工裝夾緊動(dòng)作正常完成。