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海天精工機床有限公司 海天精工博客

大型加工中心精度變動原因分析及應對措施

進口大型精工加工中心是國 家花費巨資引進的設備,具有精 度高、性能可靠及加工范圍大等 技術特點,擁有這類機床的多少 往往是一個企業(yè)精密加工能力的 象征。保證集機、電、液和氣于 一體的進口大型精工加工中心的 正常使用,及時掌握機床的精度 變化范圍,保持機床精度,使之 能加工出合格的高精度產品是維 修工作的重點,也是提高機床有 效利用率的前提之一。然而在實 際使用過程中,常常會出現(xiàn)一些 帶有技術性或管理性的問題,這 些問題如果不能得到及時、正確 處理,將會影響到機床的正常使 用,甚至降低機床使用壽命,給 企業(yè)帶來不可挽回的損失。2010年以來,我單位先后引 進2臺德國進口??铺豀EC1600 臥式加工中心、4臺捷克TOS WHQ13 CNC臥式鏜銑加工中 心,******軸加工行程達到3.5m, ??铺豀EC160定位精度為 0.008mm, TOS WHQ13 CNC定 位精度為0.01mm,都屬本企業(yè)重點精密機床。然而第一批4臺機床 初期投入使用的一年多時間內, 產品質量問題頻發(fā),機床精度變 化異常,保修期內國外廠家到現(xiàn) 場維修周期長,給生產帶來很大 壓力。分析影響機床精度變化的 因素,并及時找到有效的解決方 法,迫在眉睫。按照合同要求,前期安裝的 4臺進口加工中心在安裝驗收時 都經過了嚴格的幾何精度檢測、 定位精度和重復定位精度檢測及 NASA試件加工檢測合格,為什 么在幾個月的時間內會出現(xiàn)精度 下降的問題呢?研究分析認為: 機床基礎沉降不均勻和環(huán)境溫度 變化后機床床身變形導致機床幾 何精度下降的兩大因素,而除了 機床本身精度變動之外,不合理 的加工程序也可能帶來產品的質 量不合格,下面逐一分析。0.機床基礎制作因新建車間地塊原為農田, 地質疏松,考慮到如按機床設計 廠方提供的地基圖未打樁基,可 能較薄弱。為此,我們專門聘請 了江蘇方建工程質量鑒定檢測有 限公司對其中兩臺機床的地基做 了沉降監(jiān)測,監(jiān)測設備選擇、基 準監(jiān)測點標注等具體做法如下。(1)沉降監(jiān)測設備(見表1)。 名稱 規(guī)格型號 出廠編號 儀器編號 鑒定有效期 自動安平水準儀 DSZ2 251877 100881 2012.10.20 平板測維器 FS1 106119 100871 2012.10.20 銦鋼尺 BGYC—1 — 100861 2012.10.20 (2)基準點及沉降監(jiān)測點的 點位布置。按照有關規(guī)程規(guī)范技 術要求,在建筑物壓力影響范圍 以外布設埋置基準點,并保證其 穩(wěn)定可靠和持久保存。根據實際 情況在該工程周圍共埋設沉降監(jiān) 測基準點1個,編號為BM1,其 中BM為起始點。該試驗臺基礎 共布設沉降監(jiān)測點9個,編號有東 南角為1號點,按順時針編制9號點,具體點位置如圖1所示。TOS臥式加工中心機床床身 為T形聯(lián)接,Z軸床身與Z軸床身 在7、8及3、4點用螺拴固定聯(lián) 接。在圖中的布局為:A"軸床身 沿1、9點放置,Z軸床身沿5、 7、8點放置,從維修人員檢測導 軌直線度的數(shù)據看出,義導軌的 直線度變化都為中間凹。為由的直 線度變化都為圖中5點位置上翹, 整體也為中間凹。江蘇方建工程質量鑒定檢測 有限公司在2011年9月19~29日期 間,每隔2天共5次對地基9點進行 沉降量檢測,9點的累計沉降量如 表2所示。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.26 0.03 0.26 0.05 -0.27 0.03 0.18 0.15 -0.02 從表2數(shù)據中分析判斷:監(jiān)測 點的沉降和機床床身實際變化曲 線并無關聯(lián)。并且,在第二批機 床的地基施工圖1中我們加厚了混 凝土層,加粗加密了混凝土內鋼 筋。經過觀察發(fā)現(xiàn):同型號的兩 臺??铺丶庸ぶ行脑诮涍^相同一 段使用期后,幾何精度變動規(guī)律 一致。經過這一系列的觀察,基 本可排除地基沉降不均而引起機 床導軌彎曲、精度下降的可能。這里需要特別指出的是:精 密機床地基必須嚴格按照機床生 產廠提供的地基圖施工,在夏季 施工養(yǎng)護期內多澆水,冬季施工養(yǎng)護期注意防寒,基礎表面嚴禁 有二次找平層,防止表面脫殼。 在機床安裝前還應對基礎進行超 過機床本身重量的預壓測試。1.環(huán)境溫度變化因素條件所限,目前我們的大型 加工中心都安裝在常溫環(huán)境中使 用。有研究表明:工作過程中機 床床身上、下存在溫度差,形成 自上而下的溫度梯度,夏季導軌 上表面溫度高,下表面溫度低。 溫度差U-〖2)使上表面伸長大 于下表面,呈上拱形狀。而到冬 季,剛好相反。由于(^一?2)的 溫度差存在,下表面的收縮大于 上表面,導軌呈下?lián)闲螤?。這一 現(xiàn)象給精密機床的精度穩(wěn)定性帶 來不利影響,以其中一臺??铺?機床的維修實踐說明:在2012年 我們的維修人員分別在氣溫變化 達10'C以上的4、5月和10月、11 月檢測發(fā)現(xiàn),機床導軌直線度變 動明顯,其中A軸在3m的移動范 圍內水平變化最高可達0.06mm, 而安裝時的調試水平精度要求僅 為 0.003mm。??铺貦C床廠家在關于機床 最高加工精度的最好工作條件的 聲明中提到:機床應該安裝在空 調車間和非常合格的地基上,地 基在施工前需要檢查當?shù)氐耐寥?條件,并需要由專業(yè)的工程公司 施工。對照下面的這張我公司所在 城市的年平均溫度變化圖與2015 年的機床調整記錄表發(fā)現(xiàn):其中 一臺固資編號604699002的捷克 WHQ13CNC (TOS)在溫度變化 大的3月、4月、5月和10月精度發(fā) 生的變化情況如圖2、表3所示 序號 日期 固資編號 設備型號(主要參數(shù)) 溫度/'C 是否調整 1 2012.1.31 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 否 2 2012.2.24 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 是 5 2012.4.25 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 7 2012.7.11 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 28 否 9 2012.8.4 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 28 是 10 2012.9.24 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 11 2012.2.24 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 否 14 2012.3.16 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 是 16 2012.4.25 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 18 2012.5.11 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 20 2012.7.13 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 29 是 21 2012.10.10 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 20 是 22 2012.11.13 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 13 是 24 2012.2.21 604699003 捷克WHQ13CNC (TOS) 11 是 25 2012.4.28 604699003 捷克WHQ14CNC (TOS) 26 是 26 2012.9.28 604699003 捷克WHQ14CNC (TOS) 28 是 27 2012.2.13 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 11 是 28 2012.4.27 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 29 2012.10.30 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 15 是 2.應對措施(1)購置必要的檢測工具: 如00級的大理石直尺、方尺、精 密電子水平儀(0.001)和球桿儀等。(2)縮短機床精度檢測周 期,在加工零件精度要求高時提 前檢測機床,發(fā)現(xiàn)精度走失時及 時恢復。如2012年,維修人員共 計對6臺大型加工中心進行了 50余 次檢測。(3)立足自身維修力量,培 養(yǎng)一支高技能的維修隊伍。(4)掌握電子水平儀、球桿 儀等精密量儀測量技術。經過培 訓,熟練地利用球桿儀可在1h內 檢測出機床幾何精度是否降低。 三四個人能在2天時間內恢復一臺 海科特機床安裝水平。對海科特機床做精度調整時 需注意:??铺貦C床帶自身冷卻 液空調,操作工應經常根據環(huán)境 溫度變化設定冷卻水溫度,減小 導軌上下溫差,從而保證機床的 高精度加工。維修人員在調整機 床幾何精度時,一定要事先打開 冷卻水開關開機預熱,保證調整 好的精度和加工時一致。3.加工程序的合理性以圖3所示零件為例說明: 此零件需要精鏜3組6個均布的 0147H6的銷孔與0530r6mm軸承 擋和4420mm外圓兩擋的公共軸線之間有較高的位置度要求,工 藝要求為0.05 mm。(1 )原加工路徑(見圖1),刀具快速定位到三組銷孔擬 合圓的圓心1,然后快速移動到A 孔,加工完A孔快速定位到B孔, 加工完B孔后又快速移動到C孔, 此方案路線沒有考慮消除反向間 隙對孔位置加工的影響。(2 ) 0530mm的外圓鏜刀重量約為13kg,刀具長度 約325mm,0147mm內孔鏜刀 重量約為4kg,刀具長度約為 220mm,鏜桿伸出主軸長度為 30mm。所以因刀具自重而產生 的力矩不相等,會導致鏜桿下垂 程度不等,從而影響三銷銷孔的 位置度。4.改進措施通過對加工路線、加工過程 及試驗數(shù)據等進行分析,作出以 下改進。(1)程序優(yōu)化:******加工路線如圖5所示。機床精度及刀具系統(tǒng):改 變鏜桿伸出長度,消除鏜桿因自 重產生的下垂不一致的不良現(xiàn) 象,0530mm外圓鏜刀鏜桿伸出 長度縮短30mm為0, 0147mm鏜 刀鏜桿伸出長度加長120mm至 150mm,這樣兩把刀的重力所 產生的力矩相同;另外使加工時 兩把刀所用機床導軌部分縮小在 100mm范圍內,消除了部分機床 精度原因所產生的加工誤差。(2)加工過程細節(jié)改進:① 仔細清潔主軸刀具定位面,消除 因碎鐵屑等雜物造成的兩把刀具 定位不同。②粗加工后松開工件 的加緊裝置,消除粗加工應力和 夾緊變形。③選擇鋒利的刀片, 以免因刀片磨損嚴重導致孔、內 圓產生形狀誤差。④加工過程連 續(xù)完成,減小溫差的影響。(3)優(yōu)化改善前后的試驗檢 測數(shù)據對比:對同一工件利用兩 種不同的加工工藝方法加工,并 通過雷尼紹探頭在線測量得出檢 測數(shù)據,如表4、表5所示。表4改善前工件銷孔中心位置監(jiān)測結果 A孔 B孔 C孔 M30 (半徑) /mm 430.022 429.975 430.013 120 (。) 120.002 5 120.001 119.996 5 表5改善后工件銷孔中心位置監(jiān)測結果 A孔 B孔 C孔 詔30 (半徑) /mm 430.006 3 430.001 429.996 120 (。) 120.000 6 120.0 119.999 4 上例說明:零件加工精度不 僅和機床本身制造與安裝精度相 關,更與合理設計加工工藝路線 關系密切。5.結語大型精密加工中心類機床在 常溫條件下使用,受季節(jié)溫度變 化影響,機床精度保持期較短。 嚴格按地基圖正確施工,保證地 基質量滿足機床安裝要求,這是 決定機床能否正常使用的前提。 立足于自身,培養(yǎng)一支精干的維 修隊伍,準備必要的精密檢測器具,加強監(jiān)測,縮短對機床精度 的檢測周期,定期恢復機床安裝 精度,這些措施是生產能否正常 開展的保證。生產工藝人員優(yōu)化 加工工藝路線,操作者精益求 精,以保證進口機床發(fā)揮******的 作用。
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